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      改造燒結(jié)機(jī)頭電除塵器低排放20毫克技術(shù)


      改造燒結(jié)機(jī)頭電除塵器采取6項(xiàng)技術(shù)措施及泊頭科銘公司的核心技術(shù),排放濃度可達(dá)20毫克!
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      影響燒結(jié)機(jī)頭電除塵器除塵性能的原因分析
      (1)除塵器能力不足,單位電除塵器面積(單位電除塵器面積系電除塵器面積與燒結(jié)機(jī)面積之比值)僅為0.95,遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于目前國(guó)內(nèi)機(jī)頭除塵器的主流配置。
      (2)兩臺(tái)125㎡電除塵器,投產(chǎn)于1993年和1995年,運(yùn)行至今,設(shè)備嚴(yán)重老化,雖先后采取人孔門、灰斗等漏風(fēng)點(diǎn)焊補(bǔ)、采用密封墊等措施,防止漏風(fēng)、結(jié)露,但漏風(fēng)率很難設(shè)計(jì)值(<3%)多處漏風(fēng)導(dǎo)致除塵器內(nèi)部氣流湍流,除塵性能下降。
      (3)極板、極線腐蝕率、變形率達(dá)到40%以上,由于漏風(fēng),當(dāng)煙氣溫度低于漏點(diǎn)時(shí),煙氣中所含的二氧化硫與冷凝水結(jié)合,形成酸性物質(zhì),導(dǎo)板、極線下部腐蝕嚴(yán)重;極板、極線強(qiáng)度降低、變形,極間距無法在450mm,導(dǎo)致電場(chǎng)強(qiáng)度分布不均勻,陽(yáng)極板的利用率下降,除塵器除塵效率下降。
      (4)三個(gè)電場(chǎng)全部為單側(cè)側(cè)旋轉(zhuǎn)錘振打,振打系統(tǒng)剛度不夠,振打力不足,電場(chǎng)頂部掛灰   為嚴(yán)重,以下次之,這種情況導(dǎo)致電流降低,二次電壓降低,除塵效率急劇降低;芒刺線   結(jié)球是電除塵器固有的現(xiàn)象,但因原料中配加煉鐵、煉鋼、熱電等生產(chǎn)環(huán)節(jié)的除塵灰(2007年萊鋼燒結(jié)廠消化除塵灰主要成分分析見表1),這些除塵灰為高鈣或高堿灰,導(dǎo)致除塵灰粘性強(qiáng),結(jié)球肥大,把整個(gè)芒刺   全部包裹,造成電暈封閉,這也是造成除塵器運(yùn)行效率降低的重要原因,對(duì)振打形式的改造勢(shì)在必行。
      (5)對(duì)于二、三電場(chǎng)收集下來的輕質(zhì)絮狀粉塵,氯化物含量較高,是造成除塵器清灰困難的主要原因,其含鐵較低,利用價(jià)值不大,返回料場(chǎng)重新利用會(huì)造成惡性循環(huán),加劇了電場(chǎng)的負(fù)荷,因此將二、三電場(chǎng)除塵灰外排,不再進(jìn)入燒結(jié)生產(chǎn)的閉路循環(huán)。
      改造燒結(jié)機(jī)頭電除塵器采取6項(xiàng)技術(shù)措施及泊頭科銘公司的核心技術(shù),排放濃度可達(dá)20毫克!
      2.1 芒刺線技術(shù)改造
      原125㎡電除塵器極配型式為C型480mm極板配備RS芒刺線,新建除塵器改為C型480mm極板配備BS管狀芒刺線。陰極線采用BS管狀芒刺線的優(yōu)點(diǎn)是:起暈電壓低,電暈電流大,電流密度均勻,電暈盲區(qū),電風(fēng)強(qiáng),剛度大,使用壽命長(zhǎng),使粉塵充分荷電,吸附在陽(yáng)極板上,提高收塵效率。
      2.2芒刺表面涂覆特氟龍材料
      特氟龍?zhí)胤N涂料是以聚四氟乙烯為基本樹脂氟涂料,典型特征是不粘性、和耐化學(xué)品腐蝕,三電場(chǎng)除塵灰主要含的是輕質(zhì)絮狀粉塵氯化鉀及堿金屬再結(jié)晶物,其本身呈白色,比重特別輕,粘性大,浸潤(rùn)性差,吸濕性強(qiáng),受潮后易粘附在極線上不易   。將第三電場(chǎng)芒刺線表面涂覆特氟龍材料后,降低了粉塵與極線之間的粘附力,有助于極板、極線的清灰,除塵設(shè)備設(shè)施的   運(yùn)行。
      2.3 陰極振打傳動(dòng)防積灰技術(shù)
      原125㎡電除塵器的陰極振打傳動(dòng)密封防積灰方式為方形箱體結(jié)構(gòu)加防塵板設(shè)計(jì)型式,這種方式箱體內(nèi)容易積灰、受潮,致使振打磁軸表面產(chǎn)生爬電,造成電場(chǎng)短路。此次提效改造將瓷軸箱體下平面設(shè)計(jì)成斜面的樣式,無防塵板并定期進(jìn)行自動(dòng)或手工吹掃,瓷軸箱體內(nèi)粉塵沿斜面流入電場(chǎng)內(nèi),防止箱體內(nèi)積灰及磁軸爬電現(xiàn)象,長(zhǎng)期   供電。瓷軸箱體放于立柱外側(cè),立柱內(nèi)側(cè)按箱體下平面斜度作密封處理,提效率。
      2.4 二、三電場(chǎng)除塵灰外排的應(yīng)用
      萊鋼多種固體廢棄均返回到燒結(jié)配料之中,導(dǎo)致燒結(jié)機(jī)頭二、三電場(chǎng)的收集下來的粉塵,質(zhì)輕、色白,主要成分是輕質(zhì)絮狀粉塵氯化鉀、氯化鈉,二、三電場(chǎng)除塵灰含鐵量分別為14.87和9.85,其可利用價(jià)值不高,此次將每個(gè)電場(chǎng)的除塵灰各用一套輸灰系統(tǒng)分別收集,一電場(chǎng)除塵灰經(jīng)集合刮板機(jī)回收利用,二、三電場(chǎng)除塵灰經(jīng)集合刮板機(jī),排至集合灰倉(cāng),加濕后外排。
      2.5 聲波清灰器在機(jī)頭除塵器的應(yīng)用
      經(jīng)實(shí)踐證明,電除塵器安裝聲波清灰器后,各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)明顯,,特別二次電流升高較大,灰倉(cāng)排灰順暢。本工程中在原1#、2# 105㎡、新建249㎡除塵器的頂部、雙側(cè)部、各灰斗分別安裝了36臺(tái)、30臺(tái),共計(jì)66臺(tái)聲波清灰器,電除塵器極板、極線的清灰效果及電場(chǎng)對(duì)粉塵的捕集效率,解決了灰斗內(nèi)積灰架橋、板結(jié)。
      2.6密封材料的使用,減小設(shè)備漏風(fēng)率為降低漏風(fēng)率,對(duì)灰斗、進(jìn)出口法蘭連接處,采用密封材料密封,人孔門采用雙層結(jié)構(gòu),硅橡膠材料密封,對(duì)陰陽(yáng)極振打穿軸處采用密封填料壓蓋裝置;陽(yáng)極振打傳動(dòng)裝置與殼體連接處設(shè)有密封填料盒,并采用四氟板材料進(jìn)行密封,從而減少轉(zhuǎn)動(dòng)區(qū)域可能造成的漏風(fēng);進(jìn)出口膨脹節(jié)連接處采用四氟帶進(jìn)行密封,降低設(shè)備本體的漏風(fēng)率。
       

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